
炉畔守初心 攻坚践使命——重庆合川运维项目A级检修纪实 | |||
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11月30日,随着集控室传来一阵欢呼声,重庆合川A级检修4号机组一次并网成功。合川2期4号机组为66万千瓦超超临界机组,双槐2期电厂作为保障重庆市冬季保供电的核心机组,全市每8度电就有一度来自合川。在即将到来的冬季暨春节年关时间段,居民用电需求激增,4号机稳定运行事关民生。此次检修即是设备“全身体检”,更是筑牢冬季供电防线的关键举措,为寒冬能源稳定供应筑牢根基。从48米炉膛的高空攻坚,到高加裂纹处理的难题破解,电建检修人用协作与匠心,在秋冬交替的检修一线,谱写一曲坚守与担当的实干赞歌。 云端筑“梯” “48米炉膛脚手架,是整个A修的‘咽喉关卡’,搭不好,后续检修、部件更换都没法推进。”项目副经理郑永祥的话,道出了这项任务的关键。48米,这相当于16层楼的高度,炉膛内部呈倒椎体结构,需同时采用满堂、多排、双排和附着式悬吊4种脚手架组合搭设,既要适配异性结构,又要承载多人交叉作业与工具重量,安全风险与施工精度要求严苛。 扛起这副重任的,是年轻总工方小草。这位平日里笑意温和的技术骨干,一沾技术问题便成了 “认死理” 的较真派。早在大修前45天,他带着技术员们一头扎进脚手架搭设方案编制,桌上摊满的炉膛结构图被标注得密密麻麻。“脚手架是检修的‘作业平台’,每一处设计都要精准落地”,他针对冷灰斗喉口倒椎体结构采用多排脚手架适配,炉膛主体创新组合井子形、十字形双排与附着式悬吊脚手架方案。48米的高度,材料自重与人员承重叠加,既要保证有足够的作业立面,还要满足受力要求。计算受力成为关乎生死的核心难题。办公室夜夜灯火通明,演算纸堆成小山,他与团队不舍昼夜测算,经过反复几十次的验算,最终确定采用双立杆搭建基础、按两步三跨,双立杆承重、用刚性结构固定连墙点的施工方式,从根本上杜绝坍塌风险。 方案评审会现场,行业资深专家组抛出连环追问。“承载力计算的依据是什么?”“不同搭设区域受力如何衔接?”面对专家们的连环提问,方小草从容应答:“脚手架承载力计算严格遵循《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》,每一组数据均经反复复核;异性区域通过加密立杆间距、增设横向支撑的方式,保障受力均衡稳定。”严谨的回答与扎实的数据支撑,赢得专家组的认可。 施工阶段,安全负责人陈道端化身“铁面门神”。炉膛内属于受限空间,粉尘浓度高、光线昏暗,还涉及高处作业,安全风险重重。他每天提前1小时到岗,检查搭设人员的安全帽、安全带是否合格,督促大家佩戴防尘口罩。“高挂低用,严禁抛掷工具!”沙哑的提示声反复回荡。项目部增设通风设备和防爆照明,通风设备可快速降低作业区域粉尘浓度,减少作业人员呼吸道不适;防爆照明提升作业区光照度,消除昏暗盲区,为作业人员进一步筑牢安全屏障。 48米脚手架分为6段搭设,每完成一段,方小草就带着技术组和质保小组一同验收,立杆垂直度偏差严控在2毫米内,横杆间距误差不超过5毫米,连墙点牢固度需经过拉力测试达标,脚手板铺设平整无松动、无探头板。每一项标准都注意核查,每一处细节都反复校验,确保脚手架安全可靠。当最后一段脚手架验收合格时,夕阳透过检修口洒进来,这座“云端天梯”终于打通了检修通道。 匠心补“伤” 脚手架搭设刚过半时,一则紧急消息打破了施工现场节奏——4号机3号高加常规检查中,工作人员发现环缝区域存在裂纹。随着打磨探伤的推进,众人的心愈发沉重:裂纹的深度与长度远超预期,虽初判为“泄露”,实际却需要停机全面处置,否则将直接影响机组回热系统效率,甚至引发安全事故。“必须尽快解决这个问题,不能耽误整体检修工期!”“这块硬骨头,我们班组来啃!”汽机五星老班长张红主动请战,三十余年的检修经验赋予他十足底气。 这场攻坚持续了一个多月。面对此次高加问题,张红也倍感压力:“环缝泄漏点隐蔽,高加内部空间狭小,没法直接观测,每一步操作都要留痕,难度不小。”为找到泄漏点,张红带着班组成员,先用内窥镜深入高加内部探测,再结合近几年高加设计安装图纸,对比同类案例。白天,他们在设备旁反复拆解、检测;夜晚,就在会议室召开分析会,梳理排查思路。张红的眼睛里布满血丝,工装也沾满了油污,可他始终没有松懈。“常规的方法行不通,那就多开动脑筋再想想。”经过多次的分析会和模拟测验,最终形成“UT/MT探伤+碳弧气刨+手工钨极氩弧焊”的专项处置方案。 到了施工环节,可谓环环相扣、步步惊心。作业人员手持砂轮,一点点打磨环缝区域至满足探伤要求,手臂酸痛难忍也不肯停歇;专业人员开展UT+MT联合探伤,精准锁定每一条裂纹的位置与范围,确保无裂纹遗漏;最耗时的是裂纹清除,面对密布的裂纹,团队分成两个班组24小时轮流上阵,碳弧气刨加砂轮打磨的方式交替使用,彻底剔除裂纹及周边受损基材,这一步整整耗时近一周;焊接阶段采用手工钨极氩弧焊工艺,控制焊接电流与层间温度,避免产生新的焊接缺陷。“操作规范、思路清晰。”质保小组人员一边全程记录数据,一边点头称赞。随着最后一道密封工序的完成,检测数据显示高加端差恢复至设计标准时,团队成员们走出设备间,疲惫的脸上,满是胜利的笑容。 现场传“经” 随着检修工作的有序推进,合川A级检修项目严苛的管控标准与规范的标准化作业吸引了同行的目光。9月29日,重庆6家电厂技术团队走进检修现场观摩学习。 “你们标准化做得很到位,作业区域划分、工器具摆放、标识标牌一目了然,比常规检修的标准化要求严多了。”刚走进电厂一位电厂技术负责人赞叹道,语气里满是认可。项目经理杨承洪回应:“A级检修对标准化要求更高,关乎机组稳定运行。我们提前60天筹备管控方案,实行‘分区定责+定制化管理’,明确专人负责,工器具按使用频次分类存放,既避免丢失和混用,又提升取用效率。” 说话间,一行人到脚手架搭设区域。观摩人员感慨:“你们多类型脚手架组合应用,还能精准把控受力平衡,这思路太值得借鉴了。”方小草补充道:“脚手架是高空作业基础,要守住安全底线,我们不仅按国标做好设计方案,每一段搭设完成后都由三方联合验收,各项指标达标才能推进,就是为了把安全风险降到最低。” 在安全管理方面,有人问:“项目安全管理扎实,有啥经验?”陈道端回应:“安全是检修生命线,实行‘每日安全交底、每周安全排查’模式。每日开工前15分钟专项交底,明确风险与防控措施;每周组织排查,覆盖8个维度,发现隐患立即整改。受限空间作业按标准配置设备、明确流程,守住安全防线。” 观摩团多位技术负责人感慨:“A级检修标准化建设细节多,筹备充分、管控严格、三方监督,保证质量、筑牢防线,干货满满,学到经验,后续借鉴合川项目优化自身体系。”项目经理杨承洪自豪地介绍:“从方案审批到现场施工,三方联合监督层层把关,既保证了检修质量,又筑牢了安全防线!” 75个日夜,从秋风送爽到寒意渐浓,项目攻坚团队统筹全局,每周召开3次现场检修调度会,破解2项专业难题,每天步行20000余步协调施工进度。严守安全防线,实现“零安全事故目标;勇挑重担,攻坚难题,最终提前3天完成任务。 江水悠悠,见证初心。这场跨越秋冬的检修战役虽已落幕,但电建检修人守护能源安全的使命从未停歇。 | |||
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